發(fā)布時間:2023-02-14 14:59:38 人氣:1403
現(xiàn)在工程建設(shè),樓房建造,以及國家大型工程都離不開自卸車。而自卸車多級缸在使用過程中,由于內(nèi)部結(jié)構(gòu)比單級缸復雜,使用工況惡劣,容易造成一些故障,其故障原因也比較難排查。比如,自卸車多級液壓油缸亂缸現(xiàn)象,漏油現(xiàn)象等。而造成這些故障的原因多數(shù)是因為操作不當引起的。那么是什么原因造成的自卸車多級液壓油缸亂缸呢?下面我們通過故障分析看一下怎么處理。尋找解決辦法。
自卸車多級液壓缸主要由五大件構(gòu)成:外缸筒、內(nèi)缸筒、缸筒I/II/III/IV、及缸底,另配有支撐環(huán)、密封件、標準件。自卸車多級液壓缸正常伸出時應(yīng)是按照內(nèi)缸筒和活塞桿直徑從大到小的多級套筒依次伸出。正確回收時應(yīng)按照活塞桿直徑從小到大的多級套筒到內(nèi)缸筒依次回收。自卸車多級液壓缸亂序主要指多級液壓缸在伸出、回縮過程中因非正常因素導致不按照正常順序伸縮的故障現(xiàn)象。
主要原因有:缸筒及活塞桿尺寸精度、直線度、圓度和密封系統(tǒng)整體匹配性,究其根本原因:原材料圓度、機床精度、夾具誤差、刀具振動等因素。以上因素導致液壓缸伸縮時上級缸筒的L型支撐環(huán)與下級活塞桿配合過緊、表面摩擦力過大,進而導致液壓缸亂序伸縮。因此解決亂序問題需要從摩擦力方面進行入手。
(1)對此批次液壓缸進行臺架試驗,檢查各級活塞桿之間運行情況,找出出現(xiàn)問題的級數(shù)。同時測試每一級活塞桿啟動壓力并記錄,以此作為摩擦力與修復后液壓缸進行對比。
首先是空載伸縮試驗,液壓缸在出廠試驗臺上進行出廠試驗,活塞桿外伸出過程中,試驗臺馬達擋板裝置未設(shè)置加載。此時,活塞桿為空載伸出,經(jīng)過試驗,亂序現(xiàn)象并不明顯??紤]到空載試驗與在自卸車上調(diào)試的工況并不完全一致。隨后調(diào)整試驗方案,采用模擬空載車廂加載方式進行試驗。調(diào)節(jié)試驗臺馬達回收背壓溢流閥,使試驗臺馬達擋板裝置給自卸車油缸活塞桿一個適當?shù)呢撦d,來進行試驗,確保出廠試驗效果。加載后試驗,液壓缸出現(xiàn)始終亂序和時好時壞兩種現(xiàn)象。
(2)進行液壓缸拆檢。需檢測:①發(fā)生亂序現(xiàn)象的活塞桿的外徑尺寸和圓度,是否超差;②上級內(nèi)缸筒或者活塞桿內(nèi)孔支撐環(huán)區(qū)域尺寸和圓度,是否超差。
(3)進行診斷和修復。對比設(shè)計要求和實際檢測情況,找到問題點。對于不符合設(shè)計要求的處理方法:如果活塞桿外圓尺寸和圓度超差不嚴重,安排修拋處理;如果嚴重,報廢處理;如果內(nèi)缸筒內(nèi)孔和活塞桿內(nèi)孔尺寸和圓度超差不嚴重,安排修車處理;如果嚴重,報廢處理。
經(jīng)過測量部分液壓缸第二級活塞桿存在桿體扁(圓度超差)的現(xiàn)象, 造成L型支撐環(huán)與下級活塞桿配合尺寸過緊,摩擦力過大,從而造成液壓缸亂序現(xiàn)象。經(jīng)過修復的液壓缸重新進行啟動壓力試驗,與修復前試驗數(shù)據(jù)進行對比,摩擦力明顯降低。
(1)如果使用過程中出現(xiàn) 自卸車多級液壓油缸亂缸,拆開油缸,尋找那一節(jié)缸筒出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,及時更換。
(2) 生產(chǎn)工藝:通過DOE試驗方法,找到最優(yōu)的原材料加工余量;
(3) 出廠檢驗:按照液壓缸組合間隙設(shè)計的要求,嚴格控制進活塞桿圓度、密封區(qū)域溝槽尺寸和活塞桿外徑尺寸;
(4) 出廠試驗:模擬空載車廂負載試驗確保出廠產(chǎn)品合格;
(5) 仿工況試驗:采用半物理擬實工況試驗,檢驗不同負載情況下液壓缸運行情況。
通過上述講解我們知道了自卸車多級液壓油缸亂缸怎么造成的,出現(xiàn)這種問題是不能用的,由于自卸車多級缸內(nèi)部結(jié)構(gòu)復雜,出現(xiàn)問題我們應(yīng)該首先停止使用,然后尋找原因,最后尋求解決辦法。自卸車多級液壓油缸在拆卸之前使液壓回路內(nèi)的壓力降低為零,拆卸時應(yīng)防止損傷柱塞頂端的螺紋受損,拆卸時一定注意安全。
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